循环冷却水系统创新设计研究

时间:2022-01-03 10:35:47

循环冷却水系统创新设计研究

摘要:针对传统空分项目循环冷却水系统普遍存在的水泵扬程偏高、流量偏大等主要问题,提出了创新设计方法。正确运用流体力学基本原理,结合空分工程的具体特点,抓住关键,从设计源头入手,合理确定水泵流量、科学计算水泵扬程等,不仅可以大幅度降低循环冷却水系统的运行能耗,还可以降低投资成本。

关键词:空分设备;循环冷却水系统;创新设计;节能降耗

大型空分设备用户是能源消耗大户,蕴藏着巨大的节能潜力,其主要关键设备的节能技术已不断取得发展,而循环冷却水系统的节能优化,空分行业对此研究较少。近年来,杭氧对空分项目的循环冷却水系统的节能从理论到实践进行了全面、系统的研究,认为空分项目的循环冷却水泵的扬程余量太大(大部分扬程为45~60m,而实际只需30~35m),余量达到29%~71%,因此仅合理配置水泵扬程,平均就有30%左右的节能空间;同时,由于冷却水流量安全系数重复考虑,造成确定的水泵流量不合理,虽然换热设备冷却水供、回水温差设计值为8~10℃,但实际运行时温差大多为4~6℃,有的更小。尽管有些企业已经实施了一些节能改造,但大多从表象出发,没有抓住本质,盲目性大,因而节能不彻底,效果欠佳。空分项目的循环冷却水系统庞大,其节能空间相当可观。循环冷却水系统的节能工作,需要创新设计,只有在正确、系统的理论指导下,从设计源头入手,才能少走弯路。

1传统循环冷却水系统设计和运行中存在的问题

1.1盲目选择水泵扬程。长期以来,空分行业以产品技术附件中的“供水压力0.4MPa,回水压力0.25MPa”等内容为依据来确定循环冷却水泵的扬程,大部分选45~60m。理论上,这个做法是一大误区,水泵扬程的确定应根据流体力学基本原理对具体的工程进行详细水力分析计算后确定。实际上,这样确定的水泵扬程余量太大,表现为:如果所配电机功率比较小,则管路上的阀门就不能完全打开(一般只能开30%),需要人为增加阻力损失才能安全运行;如果所配电机功率比较大,水泵就会在超大流量工况下运行,不仅水泵效率低,而且易产生叶轮汽蚀、噪声大、振动大等不利安全运行的问题,同时,如果超额的流量对传热影响不大,本身就是浪费。总之,盲目确定水泵扬程,既浪费投资又使运行能耗增高。1.2缺少必要的水力分析计算。除了水泵扬程的选择缺少必要的水力分析计算外,各换热设备支路也没有经过水力平衡分析设计,阻力损失小的支路实际流量大大超过设计流量,造成流量浪费;阻力损失大的支路实际流量小于设计流量,造成冷却效果不理想,这时只能通过关小阻力损失小的支路上的阀门,提高整个系统的阻力,来调节流量平衡。如果某个支路的阻力损失特别大,这种做法就更不合理。而且,如果没有经过必要的水力分析计算,循环冷却水供水干管在空冷塔位置的压力就没有数据,空冷塔常温水泵和冷却水泵的扬程确定必然盲目,要么过高,要么过低。如果循环冷却水系统变流量运行,更会出现这种情况。1.3不恰当地应用变频调速技术。先盲目增加水泵扬程或流量的余量,再增设变频调速装置,将扬程或流量降下来。这种做法不可取:不仅要增加一大笔投资,而且水泵不可能在高效区工作,变频系统本身也有一定的能量损失,附属装置增加,故障率和维修量均增大。应用变频调速技术的目的是在变工况时调节流量。一台工频泵和一台变频泵联合工作,当变频泵改变流量时,工频泵的流量朝与其相反的方向改变,不能充分发挥变频调速的作用。同时变频泵不可能频率降得很低,否则,变频泵提供的压力比工频泵的低得多,变频泵就泵送不了水。1.4对变频调速系统盲目采用压力自动控制。在市政供水和采暖空调供水系统中,当流量改变时常采用压力自动控制方式,有其具体原因。而盲目地将这种压力自动控制方式应用到空分项目,就会人为增加系统阻力,不利节能。1.5为达到运行工艺要求人为增大阻力损失。受产品技术附件中“供水压力0.45MPa,回水压力0.25MPa”等内容的影响,很多用户都认为“只要压力上去就好”“只要水回得去就好”,一旦回水压力低,水回不去,就去关小回水管阀门。这是运行中的一大误区。循环水泵供水的目的是供给换热设备冷却水流量而不是压力,应该是流量达到要求就好。对一个水力性能可调系统,流量与压力没有直接关系,而换热设备进、出口压差与该设备的流量有直接对应关系(换热设备水力性能已固定),设计和运行时希望系统阀门全开,各点的压力最低,而流量恰好满足要求。1.6不合理确定水泵流量。确定水泵流量的各环节都考虑安全系数,造成重复考虑;工程设计时没有确切的换热设备水流量作为依据,更没有相应的水阻力损失可参考,得出的总流量是个大概数,因此多数情况下所配水泵流量远大于换热设备的设计流量,水泵扬程偏高使实际运行流量进一步增大。实际运行中又认为流量大总是好的,流量大可以使压缩机级间冷却器的空气温度降得更低,可以降低压缩机的功耗。这些都造成水泵流量确定不合理,使大流量、小温差运行成为一种习惯。1.7通过关小水泵进水管阀门来调节水流量。大流量运行对水泵节能和运行不利,所以有的企业采用关小水泵进水管阀门的办法。这种方法操作快,节能效果明显。但是,增加水泵进水管阻力,很容易使叶轮汽蚀,进而使水泵运行效率降低、振动大、噪声大等。1.8不考虑实际湿球温度,冷却塔出水温度一律定为32℃如青海省西宁市的夏季空气调节室外计算湿球温度只有16.6℃,而冷却塔的进、出水温度依然设定为42、32℃。本来可以充分利用气候条件,有效降低压缩机能耗,却被不合理的设计人为抹杀。

2通过创新设计实现先天节能

循环冷却水系统节能改造已形成一个产业,改造规模大且节能效果明显。空分行业传统地以“供水压力0.4MPa,回水压力0.25MPa”、《氧气站设计规范》(GB50030—2013)标准要求压缩机等设备用冷却水水压宜为0.15~0.50MPa等为依据确定循环水泵扬程,已不能适应节能减排、企业增收节支的需要,设计方法要创新。2.1合理确定水泵流量。首先要合理确定设计工况时的冷却水流量,即夏季装置满负荷运行时所需冷却水流量。冷却水流量大小影响水泵与压缩机、汽轮机的综合能耗,冷却水流量大,对降低压缩机、汽轮机能耗有利,而对降低水泵能耗不利;反之,则对降低压缩机、汽轮机能耗不利,而对降低水泵能耗有利。因此,需要确定一个使压缩机、汽轮机能耗与水泵能耗之和最小的合理流量。根据传热学传热系数公式可以看出,在放热侧的传热系数一定的情况下,在水流速比较小时,换热器的总传热系数随水流速增大明显增大,但当水流速增大到一定程度以后,传热系数就基本不变。因此,流量大到一定程度后,再增大流量,只会增加水泵能耗,不会降低压缩机、汽轮机能耗,这部分流量完全浪费。而处于对总传热系数有影响的流量范围,杭州杭氧制氧机研究所有限公司已有初步研究结论:加大流量后,水泵增加的能耗比压缩机减少的能耗多;并建议供、回水温差在8~10℃运行比较合理,水泵流量安全系数的选择由工程设计统一考虑,其他环节不考虑。2.2科学确定水泵扬程。在合理确定水泵流量的基础上,科学确定水泵扬程。即先合理布置总图,综合考虑投资与运行费用、操作与维修便利性等因素,合理设计管路系统,经反复验算,力求各环路水力平衡、总体阻力损失最小。再计算最不利环路所有局部、沿程阻力损失和净扬水高度(循环水池液面至冷却塔喷头的高度差),作为确定水泵扬程的依据(对个别阻力特别大的换热设备支路要单独考虑增压);并根据伯努利能量方程计算出供水干管在水冷塔、空冷塔位置的压力,作为空冷塔选取增压泵和判断水冷塔能否直接供水的依据。由上述2点可以确定系统基本水泵的配置,这是最根本的。之后,在固定工况下,系统运行时一次性调节好支管流量平衡阀门,其他阀全开,流量恰好满足要求,系统阻力处于最小状态,平时不用调节阀门、关注压力,操作简化。2.3合理采用变工况时的流量调节措施。循环冷却水系统管道按设计工况即最大流量设计,在科学确定基本水泵配置的基础上,在生产负荷变小或冬季环境温度降低需要降低流量时,要充分利用流体力学原理:“对已定型的系统,流量与水泵功率接近成三次方关系”,水泵功率随流量快速下降,可以在减小流量时取得更可观的节能效果。应根据具体条件采用恰当的辅助手段,如更换叶轮、大小泵搭配(小泵扬程也小)、改变运行台数、双速电机、变频调速、永磁耦合调速和大型水泵采用汽轮机拖动等来减小供给流量,实现变工况时的流量调节。变频调速应用在需要经常频繁调节流量的场合最合适。如果采用变频器调速,建议最好采用所有工作泵同时变频,增加的投资与减少的能耗成本相比微不足道。变频器的调节,在不低于最小流量的前提下,通过观察工艺冷却效果,采用人工调节就可以。设计和运行时要尽可能使阀门全开,尽可能减小系统阻力损失,使流量减小时压力自然降低。2.4合理确定冷却塔出水温度。在不超出常规冷却塔投资的前提下,对夏季湿球温度低的地区,充分利用环境温度优势,降低冷却塔设计出水温度(如西宁市可设定为22℃),很小的代价(冷却塔投资没有节省)就可取得降低压缩机能耗的大效果。2.5选用高效节能型设备和阀门。选用高效节能型水泵固然重要,但工程设计时要保证所选水泵能在高效区运行。如果所选水泵性能与实际装置管路水力性能偏差太大,即使所选水泵效率很高,实际运行时效率也会很低。选择传热系数大、阻力损失小的换热设备和止回阀等,对空分项目循环冷却水系统的节能同样十分重要。

3对已建项目进行节能改造

从长期运行考虑,对已建项目进行节能改造的原则同样遵循新项目设计的思路。对于已经投入运行的循环冷却水系统,都可以通过调整管路上阀门的开度直接读出压力,经过简单计算,就可以确定系统在设计流量下实际所需扬程。如果能根据每个换热设备在设计流量下的阻力进行水力分析计算,进一步验证所测扬程是否可靠,可靠性就更高。3.1对基本配置水泵的改造。基本配置水泵的本质问题是扬程过高、流量偏大,为尽可能一劳永逸、一劳永利,改造方案首选是更换叶轮。如果原叶轮在该型号水泵中属没切割过或切割很少,应首先考虑原型叶轮切割,或者选用改型叶轮。这是最经济、最方便的改造措施。其次,更换泵头,改造内容稍多,需更换水泵进、出口短接头,地脚螺栓孔有时也要调整,投资成本稍高。最后才是更换水泵,工作量大,投资成本最高。3.2变流量时的辅助手段改造。在对基本配置水泵进行改造的基础上,如果要根据生产负荷变小或冬季环境温度降低来减小供给流量,同样可以根据具体条件采用恰当的辅助手段,如更换叶轮、大小泵搭配、改变运行台数、采用双速电机、变频调速等。

4实施节能技术后的经济效益

采用节能技术后,新建项目如不设变频调速装置,投资成本有所降低;对已建项目进行改造,即使更换新泵,半年内也可收回投资成本。因此,其投资成本基本可以忽略。据气体分离设备行业统计,截至2016年,我国深泠分离法制空分设备的总规模在3300万m3/h左右,循环水用电功率估计在100万kW左右。根据调查研究分析,如果合理配置水泵扬程,约有30%的节能空间,每年可节电约57.6亿kW•h;而且,空分设备每年以数百万m3/h的规模增加(2014年新增292万m3/h),节能空间非常大。

5建议

5.1明确换热设备的水流阻力损失值。换热设备的水流阻力损失是换热设备的一个重要技术性能参数,不可缺少,它不仅用于工程设计时确定系统总阻力,而且在进行各支路水力平衡、优化供水方案时也不可缺少(对某个阻力损失特别大的换热设备,而流量又占总流量的小部分时,可考虑局部增压)。5.2完善空分设备技术附件的相关内容。如果空分设备由专用的循环冷却水系统独立供水,空分设备技术附件中“供水压力0.4MPa,回水压力0.25MPa”的内容容易造成设计和运行的误区。如果空分设备由大厂的循环冷却水系统集中供水,在每个装置点确实需要提供供水干管的供水压力和回水干管的回水压力,以便合理配置装置内循环水管道。但这两个值不事先规定,而是在对各用水装置水流阻力损失预估的基础上,对整个循环冷却水系统进行合理设计,根据伯努利能量方程计算得到,不同的位置一般不一样。标准GB50030—2013规定的“压缩机等设备用冷却水水压宜为0.15~0.50MPa”的规定不科学。建议标准修订时完善,更好地发挥标准对循环冷却水系统精细化设计、节能减排的指导作用。

6有待进一步研究的问题

6.1开展流量对综合能耗影响的研究。进入冷却器或冷凝器的冷却水流速不同对总传热系数影响不一样,在水流速比较小时,随水流速增大,总传热系数会明显增大;但当水流速增大到一定程度后,传热系数就基本不变。为了合理确定冷却水流量,需要综合水力学(水系统设计)、传热学(换热器设计)、热力学(压缩机、汽轮机运行能耗)3个方面的专业技术,进一步研究在什么流速下水泵、压缩机和汽轮机的能耗之和为最小,什么流速开始对总传热系数没有影响。进一步研究变工况时,合理流量的确定、调节手段的优化。6.2研究优化水泵出口阀门的设置。目前多数设计在水泵出口管路设置止回阀,阻力损失很大,能耗损失可观。需要进一步明确各种止回阀的阻力特性。期盼有真正低阻力的止回阀产品,或者不设置止回阀,仅设置1只因事故停运泵时能自动关闭的蝶阀。

7结论

针对传统的空分设备循环冷却水系统设计和运行中存在的主要问题,创新设计方法,正确运用流体力学基本原理,结合空分工程的具体特点,抓住关键,从设计源头入手,合理确定水泵流量,科学计算水泵扬程,不仅可以大幅度降低空分项目循环冷却水系统的运行能耗,还可以降低投资成本。对已建项目的改造,具体情况不同会产生多少不等的费用,但这些投资相对节省的运行费用微不足道,因此,需要改变管理观念,该更换的应及时更换。发展节能技术是一项增收节支的有效措施,应积极组织实施空分项目循环冷却水系统节能改造,大幅度降低运行成本,提高企业效益。

参考文献:

[1]陈剑荣.空分设备循环水系统精细化设计探讨[M]//边勤.深冷技术:开发研制.杭州:杭州出版社,2015:21-23.

[2]姜乃昌.水泵及水泵站[M].4版.北京:中国建筑工业出版社,1998.

[3]中国建筑科学研究院.民用建筑供暖通风与空气调节设计规范:GB50736—2012[S].北京:中国建筑工业出版社,2012.

[4]徐建平.气体分离设备行业2015年经济运行评述[J].通用机械,2016(1):29-33.

作者:陈剑荣 刘志 单位:1.杭州杭氧化医工程有限公司2.浙江省杭州市中山北路592号弘元大厦