航空发动机挂架失效及解决办法

时间:2022-03-28 05:07:46

航空发动机挂架失效及解决办法

摘要:某小型航空发动机在性能测试中,试车几分钟突然出现悬挂支架断裂,造成发动机悬挂支撑系统报废,电动启动系统受损。经分析悬挂支架上的减振块从其根部断裂,借助显微镜等技术手段对失效件进行技术分析,最终找出失效产生原因并经过技术改进,解决了发动机悬挂支架故障,发动机运行正常。

关键词:发动机悬挂;失效;断裂;技术改造

小型活塞式航空发动机具有体积小、重量轻、升功率高、结构简单、操作维护方便等优点,在涡喷、涡桨、涡轴和涡扇发动机在各类飞机上的大量应用的今天,小型活塞式航空发动机仍因其优点受到青睐,特别在小型无人机上应用很广[1]。公司生产的无人机采用POLINITHOR250二冲程航空发动机,重量18kg,动力为26.46kW(36马力),采用3点悬挂方式固定。

1测试失效现象描述及失效原因分析

1.1发动机挂架失效现象。POLINITHOR250二冲程航空发动机具有体积小、重量轻、性能可靠等优点,采用3点固定的方式,如图1所示,图1a为发动机及其悬挂杆,图1b为发动机三维模型,图1c为在测试中发动机悬挂之一与测试架装配在一起的(椭圆圈中所示)。在给发动机输出轴装配上桨毂及桨叶后点火加油后,螺旋桨转速升高过程中未见异常,在转速升至2000r/min后运行约1min,实然出现发动机从测试架上倾斜、螺旋桨叶片触地断裂飞溅的事故,马上减油停机检查。1.2失效原因分析。检查后发现,发动机悬挂3个支架,其中2个完全断裂,另一个也弯曲变形严重,导致了发动机失去重心,严重倾斜,发生本次事故,图2所示为损坏的悬挂支架。图2a为发生事故后,从发动机上拆下来的损坏的挂架,可以看出,此挂架发生了严重的弯曲变形,并在表面发生了明显的磨损;图2b为事故中折断的发动机挂架,由此图可以看出,此挂架与发动机连接的圆孔处发生了折断,而用于固定在测试平台的左侧圆孔处出现了明显的半圆形黑色痕迹,而右侧的圆孔处出现了明显的磨损印痕;图2c是挂架减振块上橡胶脱落后的情况。由图2b中孔周围的黑色痕迹及磨损印痕可以判断,在挂架失效前,挂架上固定的橡胶减振块与挂架发生了强烈的磨擦,也就可判断发动机在挂架失效前发生了剧烈的振动,振动导致了减振块从挂架上脱落,从而引发更大的振动,导致挂架断裂而失效。由以上分析可知,过度振动是引发事故产生的根本原因,只有找到引发振动的原因,才可能从根本上解决此类事故的再度发生。1.3挂架界面微观分析。图3a为发动机挂架减振块橡胶与钢质嵌块断裂后的界面宏观照片。由图3a可以看出,中间部分为白色钢质,周围为黑色橡胶,可以判断两者之间的断裂为混合型断裂形式,在中间局部区域橡胶与钢材结合性不好,从而导致从界面开裂;周围区域从橡胶内部断裂,这说明在此区域内橡胶与钢材之间结合强度好,从而在橡胶内部开裂;图3b为减振块断裂界面的光学显微照片(×50),由图可以看出,橡胶上有许多微裂纹及孔洞(图中箭头所指处),工作过程中在这些区域产生了应力集中,导致了橡胶从此界面处断裂;图3c为挂架断裂的断面宏观照片,可以看到明显撕裂唇,是由于受力明显超过其强度极限造成的。1.4发动机挂架失效原因及改进方法。由以上分析可知,发动机挂架断裂的主要原因是由于发动机振动过大,从而引起橡胶减振块上的钢质螺栓从两者的界面上断裂,断裂的原因可能由于两者的界面结合不好,加之橡胶中有细小的缺陷(裂纹、孔洞等)导致了减振块脱落,从而导致挂架断裂。经过测试,发动机振动过大不是发动机本身的问题,经分析可能由于安装在发动机输出轴上的螺旋桨叶片、桨榖及相关配件动平衡存在问题引起的。在接下来的测试中,首先将桨叶片、桨榖及相关的配件进行动平衡检测,并经过相关处理,使其达到动平衡的相关技术指标,再将其安装到发动机输出轴上,并改用了通孔型减振块,也避免了减振块失效带来的风险。没有再出现发动机悬挂件失效的问题。

2结束语

通过对挂架减振块、挂架的断口宏观、微观分析、严判,找到了发生发动机挂架失效断裂的根本原因,并对相关的结构进行了检测及改进,消除了安全隐患,避免了相同事故的发生。建议后续增加系统的动平衡检测,并做好质量预防,尽量减少此类质量问题发生。

作者:单位:1.湖南工程学院机械学院 2.长沙云智航科技有限公司