集中处理站优化节能降耗论文

时间:2022-11-02 10:09:09

集中处理站优化节能降耗论文

1集中处理站概述

集中处理站始建于1997年11月,其工作主要是油井产出的油气水三相混合物,经单井管线混输至集中处理站,进行气液分离,分离后得到的液相再进一步进行油水分离,脱水后的原油再进行稳定处理,得到合格的净化原油,再进行输送。从油水混合物中脱出的含油污水及泥砂等,通过站内的污水处理系统进行处理,使之达到油田地层回注或环境保护要求的质量标准。由于该站建站时间长,再用工艺技术比较落后和设备陈旧老化,使各种能耗指标增加,影响到油田生产成本和经济效益。只有采取新工艺、低能耗设备技术,才能实现节能降耗的目的。

2集中处理站的能耗

集中处理站能耗主要体现为电能和热能的消耗,以及清罐污油的拉运费用,泵机组运行消耗电能,如果油流的能量不足,必须应用泵机组升高压力,如果原油乳化液的乳化程度过高,油流黏度过高,需要采用加热设备进行升温处理,依靠升高温度而降低黏度,为油田集输创造便利的条件。

3集中处理站节能技术措施

为减少电能和燃料的消耗,以及清罐污油的拉运费用,降低生产成本,集中处理站通过对工艺、设备的优化改造和能耗高的设备替换,来实现节能降耗和节约生产成本。3.1优化工艺停用塔底泵,实现节能降耗。油田混合原油经处理合格后,进入原油稳定塔内进行闪蒸,闪蒸后稳定的原油,依靠2台塔底提升泵(37kW)将油转入净化原油储罐进行原油外交。稳定塔正常液位在16m~18m,高于净化油罐高度5m以上,通过采取优化原稳塔工艺参数,停用两台塔底泵(37kW),可以通过PID自动控制阀控制稳定塔液位,使稳定后的净化原油自流进入净化油罐,达到节能降耗的目的。每年可节约电量消耗32万kW•h,电费22万元,同时可节省大量的设备配件消耗。3.2使用节能加热设备,节约燃料。优选节能加热炉,可以节约燃料的消耗,达到预期的加热效果。加热炉是油田集输系统必用的设备,有效地节约燃料的消耗,能够降低生产成本,提高生产效益。集中处理站原油加热设备,采用的是2座5000kW/h管式加热炉,投产于2001年,运行了15a,时间长,设备老化,维修频繁。加热炉平均运行效率在70.4%,与加热炉效率限定值87%相差16.6%,热负荷平均为36%,最低热负荷只有30%,单炉耗气量为2904m3/d,热效率低,能耗高,运行时耗气量大。2016年10月投用2台2000kW分体式相变加热炉,更换2000kW相变炉该负荷在55%~75%,相比以前5000kW/h的管式加热炉30%的负荷,相变炉负荷更为经济,耗气量为2315m3/d,每天节约燃气589m3,油处理耗气由2.18m3/t降到1.65m3/t,全年减少耗气量2×105m3,可创经济效益30万元。3.3应用变频调速技术。变频调速技术措施的应用,可以节约电动机的能耗。集中处理站运行的机泵全部安装了变频器,在工作运行中可以直接改变电动机的输入频率,使电机的转速发生改变,根据输入的信号,变频器可随时调节泵的转速来改变泵的外输量,维持压力和液位值在设定的范围内,能够保证泵在最佳的工况区域运行,避免无效损耗,节约电能可达15%~30%。3.4充分利用端点的能量。利用端点加热提高进罐温度,将站来油温度控制在32~33℃,降低原油黏度,使原油和水得到更好的分离。如来液温度低,站上加热所需的能耗也要相应增加。同时要做好站来液量的均衡输送,避免来液量忽高忽低,使进站原油不需要加热和泵频率频繁的调正,节约了电能和热能,降低了生产成本。3.5污泥的节能处理技术。对含油污水处理时,通过各种先进的技术措施,去除含油污水中的油,将其回收起来,作为产量的一部分。去除其中的机械杂质,使悬浮颗粒的含量达到注水标准。处理合格的采出水回注到油层中,实现水驱的开发效果。而含油污水处理后的污泥,通过排泥设备使其进入废液池,通过离心分离的方式,进行泥水分离,分离出的水回收,污泥进行危化处理。对污水罐处理,采用新工艺输送,减少了车辆的拉运量,缩短了清罐的时间,节约了人工清罐的费用和车辆的拉运费用,使污水和污泥处理达到最佳的清污效果。

4结束语

通过对集中处理站工艺、设备的优化,节约生产成本,对油田集输过程中的含油污水处理,进行污水回收,通过水质处理,合格的污水作为油田注水的水源进行再利用。对于各个生产环节的污泥污水通过离心处理和转输,减少了车辆拉运的费用,节约了生产成本,实现了油田公司提出的提质增效,节能降耗的目的。

作者:王平 夏方平 吕新林 陈国栋 单位:新疆油田公司石西油田作业区

参考文献

[1]林福贺.油气集输系统能耗和节能研究进展[J].当代化工,2016,45(8):1970-1973.