造纸废水处理设施改造工程探究

时间:2022-09-23 03:20:33

造纸废水处理设施改造工程探究

[摘要]云南省某糖纸公司的污水处理厂经改造后,采用混凝沉淀预处理/水解酸化/接触氧化/混凝沉淀处理工艺处理造纸废水。运行结果表明,该工艺对造纸废水的CODCr、BOD5、SS及色度去除率均稳定在95%以上,处理后的废水水质达到《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)表2标准。

[关键词]造纸废水;水解酸化;接触氧化

1工程概况

云南省某糖纸公司主要生产蔗糖、纸浆、原色纸、白纸等产品,造纸废水是其生产废水的主要来源。造纸过程中不同工序所排出的废水性质各有不同,混合后的废水色度高,含有较多木质素、纤维素等难以被好氧微生物降解的有机物质,其BOD/COD值较低,可生化性较差[1]。废水经厂区内的集水池收集后通过泵送至离厂区3km外的污水处理厂进行处理,原废水处理工艺见图1,处理水量为8000m3/d,出水执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)表2制浆和造纸联合生产企业标准的要求(见表1)。随着企业发展壮大,产能不断提升,污水排放量随之增大。由于原污水处理厂建成时间久,部分设备老化严重,故障率高,且处理流程存在以下问题:(1)综合废水污染物含量高,经初沉池简单沉淀后直接进入氧化沟,造成氧化沟负荷过高,出水不达标;(2)终沉池采用自然沉淀,沉淀效果差;(3)浅层气浮停留时间过短,反应效果不佳,加药量大,运行成本高。

2工艺设计

根据企业生产废水的特点、场地要求及操作要求等,选用工艺成熟可靠、操作简便、运行稳定的混凝沉淀预处理/水解酸化/接触氧化/混凝沉淀处理工艺[2-3],将原氧化沟改造为接触氧化池,原废弃酒精废醪液池改造为回流池,新建1座调节池、1座水解酸化池及3套加药系统,改造后的工艺流程见图2。

3主要构筑物与设备

整个改造工程在充分利用现有池体的基础上新建1座调节池、1座水解酸化池及3套加药系统(含6座加药池),主要构筑物及设备如表2所示。(1)调节池为新建水池,有效容积为3800m3,设计水力停留时间为6.1h。企业在生产过程中,各工序所排放废水的浓度、温度及pH值各有不同,各股废水汇集至厂区集水池后通过泵送至污水处理厂的调节池内,废水在调节池内水质、水温等得到一定调节,使后段处理系统稳定性提高。(2)初沉池利用原池体,为辐流式沉淀池,表面负荷为0.885m3/(m2•h)。由提升泵和管道混合器将调节池内的废水与PAC、PAM混合后定量输送到初沉池,通过絮凝沉淀去除废水中部分悬浮物、有机物、色度及大多数小纤维等。(3)生物选择池容积较小(有效容积为400m3)保留其作为水解酸化池的中间水池。(4)水解酸化池为新建水池,有效容积为12000m3,设计水力停留时间为19.2h,容积负荷为1.25kgCOD/(m3•d),池内悬挂6396m3组合填料作为微生物载体,填充率53.3%。主要利用在水解酸化池内的水解细菌、酸化菌将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质,从而提高污水的可生化性,也能在一定程度上降低COD浓度,减轻后续好氧生物系统的有机负荷,使整个系统的能耗比单独使用好氧系统大为降低。(5)接触氧化池由原氧化沟改造而成,有效容积为14000m3,池内悬挂7086m3组合填料作为微生物载体,填充率50.6%;曝气采用盘式微孔曝气器,设计水力停留时间为22.4h,容积负荷为0.7kgCOD/(m3•d)。接触氧化池内的悬浮活性污泥通过附着在组合填料上,适应水体中污染物的茵种会在这些载体上慢慢生长,并形成一层优势微生物群落。利用盘式微孔曝气器进行曝气,不仅能给接触氧化池的好氧微生物提供溶解氧,维持微生物正常生长,还能使池内水流充分搅动,形成紊流,提高废水与生物膜的接触率。活性污泥絮体属高亲水性极性物质,对有机物有强烈的吸附功能[4],吸附有机物后通过好氧微生物的代谢活动将废水中的污染物降解,使水体得到净化。(6)原废弃酒精废醪液池改造成回流池,回流池为平流式,池内采用斜管填料,池底设有泥斗,表面负荷为1.56m3/(m2•h)。设立回流池是对废水进行初步固液相分离,将部分活性污泥沉淀收集,回流至水解酸化池及接触氧化池,回流率控制在60%~100%。(7)终沉池利用原池体,为辐流式沉淀池,表面负荷为0.65m3/(m2•h)。加药区设置在污泥回流池末端,通过投加PAC、PAM及脱色剂与废水进行混合,混合后的废水进入终沉池内发生凝聚、吸附、脱色、沉淀等一系列物理化学过程,进而达到净化目的。终沉池出水自流至计量渠。

4生化系统调试

4.1接种污泥。由于污水处理厂地理位置偏远,故选择离本工程最近的城市生活污水处理厂的脱水污泥(含水率80%左右)作为接种污泥。4.2水解酸化池。接种前往水解酸化池注入少量稀释的废水(COD浓度约为700mg/L),接种污泥量为池体有效容积的8%,分6天投加,期间保持少量进水,监测处理效果。在生化条件正常情况下,填料逐渐挂膜,水体中逐渐出现絮状物,此后,在原基础上逐步增加进水量,直至填料挂膜相对密实且水中有大量悬浮污泥,污泥的驯化完成,可满负荷运行。4.3接触氧化池。在接种前往池内注入稀释的废水(COD浓度约为500mg/L),接种污泥量同样为池体有效容积的8%,分7天投加,水体DO值控制在4~6mg/L,接种完成后连续闷曝1周,然后,污泥在连续进出水的情况下进行驯化,污泥回流量控制为100%。驯化期间,每天对各项水质指标进行监测。当池内填料挂膜比较密实,且SV30=15%时,逐渐增加进水负荷,直至正常连续进水。4.4营养物质投加。为保持菌种活性及加快菌种生长,在污泥接种之日起每日向水解酸化池及接触氧化池投加面粉、尿素、磷肥。由于企业所排放的造纸废水氮、磷含量少,即使停止投加面粉后,仍每天向水中投加适量的氮肥、磷肥,以保证微生物生长繁殖,进而保持微生物的处理能力[5]。水解酸化池及接触氧化池运行稳定后,按工艺流程联动运行,30天后系统出水稳定达标。

5系统运行效果

本工程竣工验收后,已投入运行1年多,每天对各处理单元的出水进行检测,选取最近半年的监测数据的平均值列表分析,各处理单元的处理效果见表3。从表3数据可知,废水经初沉池处理后SS从416mg/L降至112mg/L,色度从430倍降至213倍,降低了后续处理单元的处理负荷。废水经水解酸化池处理后,CODCr去除率达到41.7%,且废水的B/C值得到提升,为好接触氧化系统创造有利条件。经接触氧化池处理后出水CODCr为189mg/L,再经混凝沉淀及脱色处理后废水CODCr为49mg/L,BOD5为8mg/L,SS为20mg/L,色度为20倍,均达到排放标准。

6运行费用

经改造后,该污水处理厂处理规模为15000m3/d,药剂费为0.51元/m3,电费为0.46/m3,人工费为0.047元/m3,则直接运行费用为1.017元/m3废水,不包含维修费、折旧费、企业管理费等。

7结语

(1)针对造纸废水有机物含量高、色度高、悬浮物多等特点,采用“混凝沉淀预处理/水解酸化/接触氧化/混凝沉淀处理”工艺进行处理,具有系统设计合理、耐冲击负荷能力强、处理效果好、方便管理等特点;(2)目前该废水处理系统运行稳定,对于废水的CODCr、BOD5、SS、色度去除率均稳定在95%以上,出水各项指标皆达到《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)表2制浆和造纸联合生产企业标准的要求,为同类废水改造项目及新建项目提供参考。

参考文献

[1]丘治平.A/O工艺在造纸废水处理中的应用[J].广州化工,2010,38(6):181-185.

[2]张海洋,庞金钊,张凤山,等.混凝-A/O-混凝工艺处理造纸废水[J].中华纸业,2009,30(22):67-70.

[3]杨龙君.水解酸化—接触氧化法处理废纸造纸废水[J].中国造纸,2007,26(10):65-66.

[4]丁春生,缪佳,王卫文.混凝沉淀—A/O工艺处理造纸废水[J].中国给排水,2008,24(18):72-74.

[5]张安龙,郗文君.造纸废水活性污泥驯化过程中微型生物的指示作用[J].造纸科学与技术,2015,34(2):91-95.

作者:林康理 单位:湛江水生林环保科技有限公司