新炼铁经济指标进步原由

时间:2022-08-23 11:14:11

新炼铁经济指标进步原由

1、前言

新钢公司现有炼铁高炉7座(2×350m3、3×1050m3、2×2500m3),炼铁总产能约850万t。2010年实际产铁约877万t,计划完成率105.92%。由于在2009年3月和11月提前淘汰了3号、4号两座设备老化、指标落后的300m3高炉,2010年新钢炼铁主要技术经济指标比上年有明显进步,与全国行业平均水平的差距缩小。目前,多项指标处于国内先进或中上水平,处于行业中下水平的指标是利用系数和入炉品位,处于行业落后水平的指标是生铁合格率和休风率,这是严重影响新钢炼铁指标水平的两块“短板”。

2、2009-2010年炼铁主要技术经

济指标与同年全国平均水平对比见表1。对照表1,按“四分法”分类,2010年新钢炼铁处于国内领先水平指标为生铁一级品率、综合焦比、燃料比和劳动生产率,处于国内中上水平指标为风温、入炉焦比、煤比,处于国内中下水平指标为利用系数和入炉品位,处于国内落后水平指标为生铁合格率和休风率。

3、2010年炼铁指标进步分析

3.1国内先进水平指标

生铁一级品率:2006年以前,新钢一级品率曾长期在30%~40%的低水平徘徊。2006年为了实施精品战略,多生产品种材,新钢决定开展生铁一级品率≥75%攻关。由于观念转变、方法得当,当年一级品率即达到88.81%,比上年提高了43.86%,在全国排序第11位,比上年前进了40位,进入了国内先进水平行列,此后不管内外部条件如何变化,一级品率始终保持在国内先进水平。综合焦比和燃料比:指标改善原因一是淘汰了高能耗指标落后的2×300m3高炉;二是高炉平均容积增大,装备水平提高;三是高炉操作水平和操作观念的进步。劳动生产率:淘汰了2×300m3高炉后,高炉座数由9座减为7座,平均容积由1050m3扩大到1260m3。高炉座数减少和新上高炉装备水平提高,直接导致劳动生产率和生产效率的大幅提高。

3.2国内中上水平指标

风温:主要受益于淘汰落后和高炉大型化。停炉前原2×300m3高炉风温分别仅862℃和865℃。装备先进的2×2500m3高炉分别于2009年2月和11月开炉,使2009年高炉平均风温达到1070.7℃。2010年风温达到1136.5℃。若2011年再淘汰2×350m3小高炉,新钢高炉平均风温可达到全国平均水平或更高。入炉焦比和煤比:指标进步原因与风温类似。由于设备老化、风温低,停炉前原2×300m3小高炉入炉焦比550~580kg/t,煤比仅30~40kg/t。且2×2500m3高炉投产初期焦比高、煤比低,是2009年新钢高炉入炉焦比高、煤比低的主要原因。

3.3国内中下水平指标

利用系数和入炉品位:两者相关关系密切。炼铁界一般认为:入炉品位提高1%,燃料比下降2%,高炉产量增加3%。新钢高炉入炉品位长期处于全国中下水平,影响了高炉利用系数的提高。从近两年新钢入炉品位和利用系数排序看,两者关系基本相称、符合常规。

3.4国内落后水平指标

2010年生铁合格率下降的原因:1)7号、8号高炉炉型破损,操作难度加大,废品增加。年底进行了喷涂。2)1号、2号高炉2011年内即将淘汰,原燃料条件变差,干部员工思想波动,管理有所放松,废品增加。3)2×2500m3高炉生产逐步正常,废品减少了60%以上,使新钢全年生铁合格率略有提升。生铁合格率是反映企业管理和技术水平高低的重要指标。生铁合格率低将严重影响公司形象。有关炼铁厂要高度重视,尽快改变生铁合格率偏低的局面。2009-2010年高炉生铁废品分布情况见表2。休风率:休风率指标落后主要受炼铁产能扩大后高炉外部条件不稳定影响。据统计,2010年外部因素影响高炉休风比重高达68.85%,其中炼钢影响最大,达到57.48%;其次是动力和原料影响。各因素影响高炉休风率情况见表3。今后要大力提高一铁厂高炉与二钢厂的铁水硬联接率,减少炼钢故障,保证高炉生产基本条件的均匀稳定。

4、近期炼铁主要技术经济指标进步展望

预计2011年9月,新钢易地大修的新11号高炉将投产,同时淘汰2×350m3小高炉。此后,新钢新余本部的炼铁产能将稳定在930万t左右平稳运行。随着淘汰落后炼铁产能和新上大高炉投产,高炉平均容积将由1260m3进一步扩大到1600m3,高炉装备水平进一步提高,有利于炼铁技术经济指标的持续改善。我们相信,在上级的坚定支持和公司广大员工的共同努力下,在3~5年内,新钢炼铁主要技术经济指标进入全国行业排序前20名将指日可待。