浓缩机罐体质量控制论文

时间:2022-03-31 03:28:52

浓缩机罐体质量控制论文

1罐体的设计、制作、检验控制

1.1浓缩机前期的设计及准备

公司内部商定,设计部负责污水处理系统的工艺设计、浓缩机装配图设计、罐体设计、刮泥机系统图纸的确认;刮泥机系统的设计和制作,由某专业厂家完成,在投标报价时,将一份详细的技术附件交给该制造厂,包括:初定的浓缩机装配图、设计工艺参数、油漆及包装要求等;为满足运输要求,需将罐体设计成两半拼装式,支腿为拆卸式,用高强度螺栓联接,并采用外框架的结构形式,内部仅保留溢流槽,事先为工作桥、保温等设计支撑件;设计人员对罐体设备联接法兰和支腿进行了强度计算,并将浓缩机装配图和设计计算书递交给业主审批,经过几轮修改,审批通过;将确定的装配图交给分包商进行专项设计,内部审核通过后再递交业主审批,让分包依据业主的意见进行修改,直至审批通过。

1.2编制《罐体制作的技术方案》

1.2.1编制罐体制作工艺流程图

1.2.2编制不锈钢罐体制作管理的基本规定:不锈钢原材料应标记清楚,与碳素钢材料严格隔离,不锈钢板表面加贴塑料保护膜;设置专用的生产场地,地面铺设橡胶板,与碳素钢制品严格隔离。使用专用的吊夹具以及工装设备,组装过程所需的楔铁、垫板等用具与壳体材料相适应;焊缝坡口打磨至金属光泽,并用酒精将接头处的油污等清洗干净;在焊缝两侧100毫米范围刷石灰水层,以易清除飞溅物;挑选技能好的工人,经技术方案交底后,才能参与储罐制作。

1.2.3上、下圆锥体制作:采用反装胎架法,骨架零件预制后,装配到固定在地面的胎架上,其标高和位置检查合格后,骨架焊接成整体;锥体板采用扇形板的下料方式,计19块,两片为一组,组对焊接后校平;沿半径方向,间距均匀地划出4段圆弧控制线,沿圆周方向间隔2o弹出加工控制线,利用油压机数次压制出圆锥形,在圆弧线处用1:1弧度尺来检查,直至两者贴合良好为止;圆锥板严禁强力组装,严禁采用火焰校形;焊接时,先焊对接缝,再焊角焊缝。

1.2.4筒节分两节,分别与上下圆锥体焊接;排版时,板缝要与法兰、人孔位置相避开;筒节板两端先预滚圆,再进行整体的滚圆;筒节板与上下锥体装配时,使用300毫米长的弧度尺检查筒节的圆度,用水平靠尺检查筒节的垂直度,在内侧安装必要的斜支撑;为减小筒节的焊接变形,在水平方向上加数道临时支撑,在板缝内侧加圆弧板后,再开始焊接作业;

1.2.5剖分面设备联接法兰的制作和安装是质量控制的关键环节,联接法兰用20毫米厚的不锈钢板来加工的,铣平面,螺栓孔配钻;在罐体外壁弹出剖分面切割槽的边界线,内部上下左右方向加临时支撑,防止罐体切割变形及随后的焊接变形;事先将组对的设备联接法兰间夹上2毫米厚的不锈钢垫块(代替PTFE软垫片),并拧紧所有的螺栓;设备联接法兰定位后,拉线检查其直线度,验收合格才能焊接。

1.2.6焊接质量控制及罐体目测检查:严格执行焊接工艺规范;对接板缝采用多层焊,严格控制焊道层间温度,以减少温差应力;选择合适的焊接顺序,优先采用多层焊,用分段跳焊或逐步退焊法代替直通焊,对接缝先于角焊缝焊接;锥体板组对焊接时,考虑反变形角度。罐体表面要求平整光滑,焊接飞溅、凸出物、凹坑等要打磨和修复完毕;内表面对接焊缝全部需打磨成圆弧过渡,余高控制在1毫米~3毫米,圆角处的焊缝要打磨到适当的圆弧度;

1.2.7罐体临时支撑采用10#槽钢制作,设置二道竖向支撑,一道横向支撑,支撑末端与罐体联接处为不锈钢板,全部采用螺栓联接;

1.2.8盛水试验:罐体、支腿组装后做盛水试验,采用3毫米厚的临时橡胶垫,使用市政自来水,液位至溢流口位置,持续48小时,焊缝和法兰密封面无泄漏,罐体和支脚正常,试验取得成功。

2提升式刮泥机系统的制作及检验

提升式刮泥机系统包括刮泥机、工作桥、电气控制系统三个部分。开工会上,对分包最终批复确认的图纸、文件的版本进行检查;对已购进的材料和设备进行检查,包括质量证明文件和实物质量;刮泥机系统自制的零部件,如轴系、工作桥、驱动装置等,过程控制以工厂自检为主,但要求其保存影像资料,我公司和业主以出厂验收为准,并审阅其过程资料。

2.1装配及外观检查:刮泥机的轴系、刮泥耙等零部件装配完毕,对装配情况进行目测验收,测量轴长、刮泥耙直径及倾角,对衬胶层进行外观检查和电火花检测;栏杆、驱动装置与工作桥装配后,检查安装情况,对焊缝、油漆进行外观检查、测量工作桥的长度、宽度和油漆干膜厚度。

2.2电气安装检查:根据图纸核对电机、扭矩仪、行程开关的品牌、铭牌参数,检查电控柜、电线导管的安装情况、电缆接头的制作质量、电缆标识等;核对电控柜面板上操作按钮的布局、按钮的颜色、元器件的品牌;检查电控柜内配线是否整齐,导线是否连接紧密,接线端子的标号是否清晰且工整,柜门的启闭是否灵活及接地连接情况,并测量绝缘电阻等;

2.3主驱动装置的空载运转试验,手动启动刮泥机的主传动电机,进行空载运转试验,连续运转4小时后,测量电机、减速箱、刮泥机底座轴承处的温升;在距离传动装置1米处,测量噪音等级;在驱动装置的安装底座处,测量其振动速度;记录主轴连续完成数圈运转所用时间,再根据刮泥耙直径,计算出泥耙的最大线速度是否满足设计要求(≤3米/分钟)。在运转过程中,驱动装置运转平稳,无异常噪音和泄油现象,各项测量数据符合设计要求;

2.4提升装置的模拟运行试验:刮泥机设有扭矩仪及自动提落耙装置,刮泥耙的上升或下降是根据其运转时所受刮泥阻力,通过机械装置传递给扭矩仪,再由电气控制来完成提落耙的动作;将电控柜面板上的“自动-手动-远程”按钮打到“手动”,对提落耙电机进行“启停”操作,检查刮泥耙的动作方向是否正确,当其上升或下降的高度达到行程开关设定的位置,检查整机是否停止并发出报警,测量升降总行程是否为350毫米,重复试验5次,检查每次的动作是否正确灵敏。在主传动装置的输出轴上对称安装水平杆,沿水平杆末端垂直施加力,通过弹簧秤读出力的大小,可计算出所施加的力矩,与扭矩的读数比对误差;将控制箱面板上的“自动-手动-远程”按钮打到“自动”,当增大施加的外力,使扭矩仪的读数超过设定最大扭矩(30KNm)的50%,观察扭矩仪是否发出电信号、自动启动提耙电机使提耙开始上升;继续增大施加的外力,超过设定最大扭矩的70%,检查整机是否停止运转并发出报警;随后,减少施加的外力直至到零,检查提耙的动作是否开始下降,并回落到正常高度。

3结语

罐体和刮泥机系统,出厂验收时,业主对制作质量满意;运到现场,顺利完成组装,盛水试验无泄漏,罐体变形在受控范围内,刮泥机的现场调试顺利,已运行了3年。Φ9米的分体式罐体,制作过程中成功的控制了焊接变形、吊装变形、合理地预留了装配间隙,确保了密封性,该工艺也可以制作其它大型分体式储罐,扩大了其应用的范围。

作者:谢逸单位:上海高华工程咨询监理有限公司